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把煤田變“油田”不再是夢
全球首套百萬噸級煤制油裝置平穩(wěn)運行
2012-08-27   作者:記者 惠小勇 任會斌/鄂爾多斯報道  來源:經(jīng)濟參考報
 
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    神華煤制油化工公司二氧化碳捕集與封存(CCS)示范項目地。資料照片

    “示范裝置實現(xiàn)長周期平穩(wěn)運行,,表明技術(shù)大規(guī)模工業(yè)化獲得了成功,,這為該項技術(shù)的后續(xù)產(chǎn)業(yè)化奠定了堅實基礎(chǔ),下一步,,可以視國家能源戰(zhàn)略需要擇機推廣,。”神華煤制油化工有限公司黨委書記林長平說,。
  記者近日在內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市采訪了解到,我國首條百萬噸級煤直接液化制油示范生產(chǎn)線建成以來,,科技人員相繼突破了一批技術(shù)瓶頸,,生產(chǎn)線的平穩(wěn)運行時間連創(chuàng)新高,,經(jīng)濟和環(huán)保指標也明顯優(yōu)于之前的預(yù)期,顯示出我國具有自主知識產(chǎn)權(quán)的煤直接制油技術(shù)正趨于成熟,,多年來煤田變“油田”的夢想,,已經(jīng)可以實現(xiàn)。

  實現(xiàn)長周期平穩(wěn)運行

  我國富煤,、缺油,,開發(fā)煤制油技術(shù)對保障國家能源安全意義重大。作為國家能源戰(zhàn)略的重要組成部分,,2004年8月,,神華集團依托自主開發(fā)的煤直接液化制油成套技術(shù),在鄂爾多斯市境內(nèi)開工興建全球首條百萬噸級煤直接液化制油生產(chǎn)線,,工程總投資約126億元,,設(shè)計年產(chǎn)柴油、石腦油,、液化石油氣108萬噸,。
  林長平介紹說,這是全國唯一的煤直接液化制油工業(yè)化示范項目,。此前,,只有美國等國家完成了煤直接液化制油技術(shù)中試,但是沒有投入工業(yè)化應(yīng)用,。
  2008年建成后,,神華百萬噸級煤直接液化制油示范項目一次試車成功,并且從2009年底起開始試生產(chǎn),。林長平說,,按照設(shè)計,生產(chǎn)線的年運行時間是7440個小時,。試產(chǎn)三年來,,生產(chǎn)線運行日趨平穩(wěn),其中2009年,、2010年各累計運行了1466個小時和5172個小時,,2011年累計運行了6720個小時。
  特別是從去年9月10日到今年3月14日,,生產(chǎn)線單次連續(xù)運行時間達到4464個小時,,創(chuàng)下了紀錄。神華煤制油化工有限公司副總裁,、總工程師舒歌平說,,今年已經(jīng)累計運行了約4500個小時,預(yù)計今年運行時間肯定能超過設(shè)計指標。目前,,生產(chǎn)線每24小時可生產(chǎn)油品3000多噸,,今年計劃運行7740個小時,預(yù)計油品產(chǎn)量可達到90萬噸左右,。以石化行業(yè)安,、穩(wěn)、長,、滿,、優(yōu)的標準衡量,技術(shù)已經(jīng)趨于成熟,。由于積累了經(jīng)驗,,如果新建生產(chǎn)線,第二年就有把握達產(chǎn),。
  該示范項目生產(chǎn)的柴油等產(chǎn)品質(zhì)量高,。舒歌平介紹說,一是油料凝固點低,,目前生產(chǎn)的油料凝固點在零下35攝氏度左右,,并且可以進一步降到零下50攝氏度,可在極寒冷地區(qū)使用,;二是雜質(zhì)少,,硫含量一般在10PPM以下,芳烴含量在2%到3%左右,,品質(zhì)高,。
  林長平說:“神華的煤直接液化示范項目實現(xiàn)了煤炭清潔利用,成功踐行了高碳產(chǎn)業(yè)低碳發(fā)展的理念,�,!�

  銳意創(chuàng)新掃除技術(shù)障礙

  該條煤直接液化制油示范生產(chǎn)線,規(guī)模是國外最大試驗裝置的30倍,。由于是新技術(shù)首次工業(yè)化,,而且規(guī)模直接突破百萬噸級,生產(chǎn)線從建設(shè)到調(diào)試,、運行遭遇到一系列技術(shù)瓶頸,。神華煤制油化工有限公司堅持自主和集成創(chuàng)新,通過與高校,、科研院所,、裝備制造企業(yè)合作攻關(guān),已經(jīng)成功解決了這些難題,。
  舒歌平說,,2002年籌劃項目時,,曾想用國外的催化劑,但發(fā)現(xiàn)國外的催化劑存在缺陷,。為此,,神華集團聯(lián)合國內(nèi)高校、科研院所攻關(guān),,自主開發(fā)出了納米級催化劑,實際應(yīng)用效果很好,。
  技術(shù)人員還攻克了反應(yīng)器內(nèi)礦物質(zhì)沉聚,、結(jié)焦難題。舒歌平說,,大型反應(yīng)器在運行過程中經(jīng)常遇到礦物質(zhì)沉聚,、結(jié)焦的難題。鄂爾多斯市出產(chǎn)的煤含鈣高,,試車時發(fā)應(yīng)器內(nèi)礦物質(zhì)沉聚,、結(jié)焦的問題也很嚴重,后來公司與北京化工大學(xué)合作設(shè)計了技術(shù)模型,,模擬出反應(yīng)器運行的最佳參數(shù),,同時在反應(yīng)器內(nèi)增加和調(diào)整了一些構(gòu)件,成功解決了這一難題,。
  此外,,關(guān)鍵設(shè)備減壓閥磨損快的難題也成功解決,并且實現(xiàn)了國產(chǎn)化,。舒歌平說,,生產(chǎn)線對減壓閥的耐磨性要求極高,最初減壓閥要從德國進口,,價格高,,且閥芯在較短的時間內(nèi)就被磨損。針對這一難題,,過去幾年里,,神華煤制油化工有限公司將其列為科技攻關(guān)項目,與國內(nèi)高校和廠家合作,,通過研發(fā)閥心材料,,優(yōu)化閥心結(jié)構(gòu)和控制模式等一系列措施,目前國產(chǎn)的減壓閥壽命已經(jīng)突破2000多個小時,。
  此外,,自該示范項目啟動以來,科技人員還攻克了超大型設(shè)備制造和焊接組裝,、含固殘渣泵國產(chǎn)化等一系列世界性技術(shù)難題,,并且實現(xiàn)了多種關(guān)鍵設(shè)備的國產(chǎn)化,,形成了具有自主知識產(chǎn)權(quán)的煤直接液化成套工藝技術(shù)。目前,,項目已經(jīng)獲得發(fā)明專利64項,、實用新型專利54項,其中煤直接液化核心工藝已經(jīng)獲得美國,、俄羅斯等8個國家的發(fā)明授權(quán),。
  多位煤化工專家指出,實施該示范項目,,加快了我國煤制油技術(shù)的工業(yè)化進程,,顯著提升了我國煤化工技術(shù)和裝備制造水平,并且為我國發(fā)展煤制油產(chǎn)業(yè)發(fā)展積累了運營經(jīng)驗,。

  經(jīng)濟與環(huán)保指標優(yōu)于預(yù)期

  在該項目啟動之初,,曾受到多種質(zhì)疑:國內(nèi)外無產(chǎn)業(yè)化經(jīng)驗,技術(shù)風(fēng)險大,;生產(chǎn)線投入巨大,,存在市場風(fēng)險;噸產(chǎn)品耗水10多噸,,水耗大,;噸產(chǎn)品耗煤4.5噸左右,把煤轉(zhuǎn)化為油的能源利用效率低……
  林長平介紹說,,綜合測算,,目前每生產(chǎn)一噸油品耗煤3.5噸,除去燃料煤,,每生產(chǎn)一噸凈耗煤2噸,;目前的能源利用率已經(jīng)達到57.42%,遠高于我國大型火電站的能源利用率和其他煤化工項目,。
  2011年,,該項目實現(xiàn)了可觀的經(jīng)濟利潤4.06億元,利稅12.13億元,。如果新建生產(chǎn)線,,由于建設(shè)和調(diào)試周期縮短,設(shè)備國產(chǎn)化率提高,,成本將進一步降低,,市場優(yōu)勢更為明顯。
  此外,,神華百萬噸級煤直接液化制油示范項目的環(huán)保標準很高,,環(huán)保投入累計達到10億多元,配套建設(shè)了先進的“三廢”處理和余熱,、尾氣回收等設(shè)施,。其中,,污水經(jīng)處理后可循環(huán)使用。
  舒歌平介紹說,,全廠的設(shè)計水耗為每噸油品10噸左右,,目前綜合水耗為7.3噸左右,其中生產(chǎn)每噸油品的凈水耗約為5.7噸,。目前投資2.5億元的水深度處理項目正在實施,,今年底將投入運行,屆時每噸油品的綜合水耗將降到6噸以下,。
  該項目排放的二氧化碳氣經(jīng)捕獲后實行地下封存,,至今已經(jīng)累計封存4萬多噸,二氧化硫則回收利用,。項目產(chǎn)生的灰渣用作建材原料,油渣的發(fā)熱量達六七千大卡,,高于優(yōu)質(zhì)電煤,。目前油渣是用作電廠燃料,企業(yè)正在研究以油渣為原料生產(chǎn)碳素產(chǎn)品,。
  “現(xiàn)在可以說是基本萬事俱備,,煤直接制油技術(shù)的經(jīng)濟、環(huán)保,、水耗等指標都得到了檢驗,,一旦國際能源供應(yīng)形勢發(fā)生大變化,該技術(shù)即可視國家戰(zhàn)略需求迅速推廣,�,!笔娓杵秸f。

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